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挖掘机的维护保养与故障检修(二)

2016/3/13   浏览:1206

    根据分析结果,调整溢流阀压力,没有明显效果;采用换位法把其他部位相同型号的溢流阀换上去进行调试也不见效果,说明溢流阀良好。检查电磁换向阀,未发现漏油、阀芯松动以及挡位不清等现象,说明电磁换向阀也良好。对纠偏液压缸进行试压检测,压力正常,未发现内泄。把进油滤网卸下来检查,未发现堵塞现象。最后判断液压泵功率下降是故障的主要原因。把纠偏液压系统停下来,切断电源,从油箱中拆出液压泵,更换了同型号液压泵后试机运行,系统压力可以达到26 MPa,进行纠偏作业工作正常。

    (2)纠偏系统不能向左纠偏一台Φ2 000 mm 土压平衡顶管机,检修电器操作、液压以及排土等系统后,在进行全方位调整试机过程中,发现旋转挖掘系统的纠偏系统向左没有动作,其他方向都正常。首先采用换位法将左面与右面的电磁换向阀进行换位,结果还是左面不能纠偏。再将左面与右面的液压缸进行换位调试,仍然是左面不能纠偏。通过以上换位调试,说明纠偏系统的液压回路良好。继续排查时,把旋转挖掘系统的前端摆动部分与后端随动部分解体分开,发现前钢壳与后钢壳连接处的管道防水胶圈老化变形,影响纠偏系统向左面动作。更换了前钢壳与后钢壳连接处老化变形的管道防水胶圈,试机后纠偏系统向左面动作正常。
    (3)液压泵站换向阀失灵在广州污水管道施工中,顶管机的液压泵站在连续工作1 h之后,换向阀不能按要求顺利换向,时好时坏。这台液压泵站的液压回路比较简单,采用的是4WE16G/EW220型电磁换向阀,当工作1 h之后,电磁阀就发热,不能正常换向。拆下电磁换向阀,测绘电磁换向阀底座,参照底座尺寸查找到一种型号为4WMM16G50的手动换向阀,安装后工作正常。
     (4)螺旋泥土输送机减速器箱体内进泥土一台Φ3 000 mm土压平衡顶管机,承担顶进Φ3 000mm钢管、全长1 km 的工程施工任务。旋转挖掘系统掘进到800 m 时,发现螺旋泥土输送机的减速器箱体内有泥土。造成这一故障有2种原因:一是螺旋轴轴颈的密封环严重磨损,轴颈密封不良,导致泥土从螺旋轴轴颈处进入减速器箱体内;二是由于螺旋泥土输送机土压大于减速器箱体内压力,导致泥土进入减速器箱体内。但是螺旋轴轴颈的密封环是施工前才更换的新件,不会磨损那么快。因此土压大于减速器箱体内压力为故障主要原因。经了解,操作人员在开机掘进时,没有把泥土舱闸门打开,所以泥土舱压力过高,最终导致泥土进入减速器箱体内。排除该故障分2个步骤,第一步:将减速器的放油螺塞拆卸下来,启动螺旋泥土输送机电动机,把减速器箱体内的泥土从放油口排出。排出一部分泥土之后,从加油口加入双曲线齿轮油,再启动螺旋泥土输送机电动机,使减速器箱体内的泥土与齿轮油充分混合,然后从放油口排出。这样循环作业,直到把减速器箱体内的泥土排尽。第二步:减速器箱体内的泥土排尽后,用柴油加入减速器箱体内清洗减速器齿轮,清洗完毕后按标准量加入双曲线齿轮油。
    (5)主顶液压缸爬行一台Φ3.6 m土压平衡顶管机,当顶进到600 m 时,主顶液压缸出现爬行现象,油压不稳定,液压油发热。图3 主顶液压推进系统该工程采用功率为2.2 kw、油箱容积200 L、额定压力31.5 MPa的液压泵站。使用8个Φ280 mm、二级行程6.8 m 的伸缩液压缸,顶推旋转挖掘系统和所施工的管材前行。二级伸缩液压缸工作状况是:最初的伸缩为一级,一级全伸出来以后,二级液压缸随之再伸出来,每级行程约3.4 m ,每个液压缸总行程为6.8 m,8个液压缸为一个组合(并联)。主顶液压推进系统由液压泵、进油滤网、电动机、单向阀、溢流阀、压力表、换向阀和液压缸等部件组成(见图3)。根据液压系统分析,造成液压缸爬行动作和压力不稳定的原因有: 溢流阀失灵;液压泵因磨损严重产生内泄;液压缸内泄。将通往液压缸的油路切断,开动液压泵站短时间“憋压”,压力达到28 MPa,说明液压泵1、溢流阀5良好。判断故障的主要原因是液压缸内泄,经测试,确定8.2、8.8号2个液压缸内泄。更换了2个型号相同的液压缸,全部液压缸工作正常,液压缸爬行、油压不稳定以及液压油发热的故障排除。
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