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挖掘机控制阀芯的检查与修复

2015/3/5   浏览:1530

挖掘机液压系统常见故障的诊断与排除

l 液压挖掘机的结构特点目前,在施工中使用的挖掘机多数为斗容1吨左右的单斗液压挖掘机,它们多数采用双泵双回路全功率变量液压系统,其液压系统框图如图1所示,所有的工作机构被分成两组,由操纵阀1、2分别控制,前泵、后泵分别作为操纵阀1、2的动力来源,向它们提供压力油,主溢流阀1、2分别控制两组工作机构的最高工作压力,并且两者的调定值相等。各工作机构的分液压油路中又装有过载阀(又名分路溢流阀),在机器受到意外冲击等情况下保护液压系统的安全。各过载阀的调定压力一般也都比较接近。另外,许多挖掘机在斗杆缸、动臂缸共同或单独工作的情况下,操纵阀1、2合流,同时对它们进行供油。 2 液压挖掘机的常见故障 2.1整机全部动作故障分析:由于是操纵阀1、2控制的所有动作均不正常,故障点应处于二者的公共部分,即操纵阀以前的部分。根据液压系统框图,整机全部动作故障的原因有:(l)液压油不足,吸油油路不畅(如吸油滤芯堵塞),油路吸空等造成液压泵吸油不足或吸不到油,使得整机全部动作发生故障。
(2)先导油路故障。此故障只存在于伺服操纵的挖掘机,对于机械式拉杆操纵的挖掘机则不存在。先导油路故障会造成先导油压力不足,使得操纵系统失灵,从而表现为整机动作故障。
(3)液压泵与发动机之间的传动连接损坏。这样发动机不能带动液压泵,泵口也就没有压力油输出,使得整机不动作。
(4)前后液压泵均严重磨损或损坏,造成泵的输出流量、压力不足,从而引起整机动作迟缓无力或完全不动作。
(5) 液压泵的功率调节系统故障。在进行故障检查时,应按照先易后难,先外后内的原则进行检查,具体方法如下:先检查液压油量。不足,加够Z检查吸油管是否破裂,接头是否有松动等类似现象,它们会造成油泵部分或严重吸空;检查吸油滤芯是否有堵塞或吸扁等,如有应更换。再检查四油滤芯。如有大量金属粉末及颗粒,则为液压泵损坏,需检修。其实,除液压泵损坏外,其它执行元件或轴承等损坏也会使得回油滤芯有大量金属粉末及颗粒,但此处是讨论整机全部动作故障原因,因而忽略其它非公共部分元件。但有时液压泵因长期使用导致过度磨损,这样在回油滤芯处并无明显的异常情况,却仍会引起机器故障,这一点必须加以注意。如果前面两种检查均无异常,此时应检查先导油路压力,造成先导油路故障的故障点有:先导泵、先导油出油滤芯、先导油路溢流阀、油路其它地方泄漏等,如发现先导油压力不足,应按先易后难的原则导找故障点,然后排除故障。如果系统仍不正常,此时应分两种情况,
①整机完全没有动作,在操作机器时也没有负荷感觉。这时要检查泵与发动机之间的动力传递部分,如传动花键是否损坏等。
②动作迟缓。这时应检查液压泵的全功率调节系统,不同型号、特别是不同品牌的挖掘机其功率调节系统也不尽相同,此时应根据具体机型的技术资料进行详细检查及调节。
 2.2某组操纵阀控制的几个动作同时不正常分析:由于另外一组操纵阀所控制的子系统全部正常,因此两组操纵阀所共用部分不存在故障的可能。又根据几个动作同时不正常这一现象分析,故障点应在这几个动作的公共部分,再结合液压挖掘机的液压油路具体结构可知故障原因有以下几条:
(l)故障子系统主溢流阀故障。现在,挖掘机上的主溢流间均为先导式溢流阀,主溢流阀不能正常工作的原因常为:压力调节不正常、锥阀的锥面磨损、先导阀芯阻尼孔堵塞等。当然还有弹簧折断等其它原因,它们均会造成整个子系统压力不足,从而引起系统动作迟缓无力,甚至不能动作,怎样判断是否为主溢流阀故障呢?这里推荐一种现场诊断中非常实用的方法:换位对比法。将故障子系统中主溢流阀与正常子系统中主溢流阀对调后试机,如果故障移到另一子系统,则可断定原故障系统主溢流阀故障,如对调后故障仍在原子系统中,则主溢流阀工作正常,应另寻找故障原因。
(2)故障所在子系统液压泵故障。其中液压泵损坏、装配不当会造成机器相应的几个动作全部丧失,液压泵磨损会使得此组动作缓慢无力。不管其故障形式如何,只要根据本文中的分析方法,确定了大致故障点后进一步进行检查、拆卸,终能发现问题所在。同样,对有怀疑的液压泵也可用换位对比法,调换泵出口管路,从而改变子系统的工作泵,视其子系统的故障是否改变。改变,则为液压泵故障,否则故障不在液压泵。例如有一台加藤 H DS 00—Vll型挖掘机,回转时整机振动,与之同组的动臂、斗杆动作时,也感觉有些不顺畅,但不是很明显。同组的履带在行走时与另一侧履带相比较慢。在排除主溢流阀故障后,调换两液压泵出油管,两组子系统故障现象也随之改变,则故障在液压泵。解体液压泵,发现液压泵缸体与配流盘接触的弧形面上有几处金属剥落形成的缺口,正是这些缺口造成压力脉冲现象,产生以上故障,维修后故障消失。
(3)故障子系统液压泵调节机构故障。液压泵调节机构发生故障的表现为:机器工作时,液压泵工况不能随工作装置工况的改变而改变。例如有一台加藤HD770一I型挖掘机,冷机时一切正常,工作一段时间温度升高后却发现回转、斗杆和一边履带(与回转同一液压泵)动作同时变慢,停机冷却后又一切正常。后来检查泵流量调节柱塞,发现柱塞卡孔不能自由移动,这样在工作装置需要液压泵增大流量时,因调节柱塞卡死,流量不能增大,而表现出动作缓慢。将泵调节机构解体,发现调节柱塞有些磨花,磨光清洗后装回,故障消失。
 2.3 单个动作故障从液压系统结构上分析,既然是单个动作故障,就可排除多个动作公共部分故障的可能性,这样可能的故障点就在该动作的操纵控制部分与执行元件之间。具体包括此动作的操作手柄及先导阀、先导油路、操纵阀芯与阀体(通常阀体出现故障的可能性很小),分路过载阀,执行元件和其它相关部分。其中先导油路、分路过载问和部分操纵阀故障可用前文所述的换位对比法加以判明。换位对比法的本质是:将有故障和无故障的功能相同或相近的元件进行位置互换后,故障位置是否会改变,而确定故障点。下面举例就单个动作故障现象及原因进行分析。
(l)动作缓慢无力或完全没有动作(包括来回动作中一个方向的动作故障)。根据故障检查先易后难的原则,先检查先导油路、分路过载阀;如果仍正常,检查操纵阀,看相应的阀芯是否卡死;如果仍正常,则应检查执行元件和与之相关的其它部分。如一台 PC3 00一血型挖掘机,在工作中转盘回转时突然不能停止,等停下来后就不能再转动,而机器的其它动作全部正常。由于是两个方向都不能转动,马达的溢流阀、补油阀故障可排除;检查回油滤网,没有发现异常,估计马达本身应无问题;启动后操作回转,听发动机的声音有负荷感觉,用手触摸回转马达的油管,明显感到有压力油进人马达,由此推断操作手柄、先导油路、操纵阀工作均正常;这样,回转减速箱成了主要怀疑对象。假如工作中回转减速系统因元件损坏等造成传动突然中断,那么回转马达与转盘的联系中断,转盘转动起来后,当马达停止时,制动不了转盘,转盘在惯性的作用下继续转动Z当转盘停止后,再操作口转动作时,即使马达工作正常,而动力不能传递至转盘,机器不能回转。根据此假设分析,将马达总成拆下,发现回转马达输出轴与花键套相配合的内齿损坏,不能啮合,回转马达与口转减速箱的动力联系中断,因而出现前述的故障现象。
(2)动作错乱挖掘机有时无需操纵而自己出现一些动作,这种现象的本质是:在工作回路本应关闭时却有压力油进人到执行元件使之动作。可能的故障点有:与故障动作有关的操纵杆及先导阀(机械式操纵的机器应为拉杆)、操纵阀阀芯及问体。具体检查方法为:堵住相应的到操纵阀的先导油管后试机,假如故障消失,说明故障在操纵杆及先导阀部分Z否则应检查阀芯是否卡死、过度摩磨损或装配错误等;若阀芯正常,应继续检查与阀芯配合的阀体和其它元件(如油封)等是否损坏。有一台 PC3 00— I型挖掘机,每次在工作一段时间后,左边履带会自动行走,长时间停机后再起动,故障消失,再工作一段时间后又重复出现前述现象。此种机型为机械拉杆式操纵,将操纵左边履带的拉杆拆掉,故障不消失。检查发现阀芯已不在中位,拆开阀芯另一端的密封盖,阀芯回到中位,故障消失。后经仔细检查发现问芯座孔中有一条油封,阀芯从这条油封中穿过,油封在阀体与阀芯之间起密封作用,由于这条油封老化,密封作用减弱,使得阀体中的压力油能慢慢沿着阀芯座孔流至阀芯有密封盖的一端,当密封盖内的油压达到一定程度时,就将阀芯推向靠近拉杆的一端,阀芯离开中位,使履带行走。更换油封后故障消失。液压挖掘机的故障形式非常之多,不能在此一一述及,关键是善于总结。如能掌握有效的故障分析方法,结合液压挖掘机的结构特点,对故障进行分类处理。那么在故障的判断处理中就可收到事半功倍的效果
挖掘机控制阀芯的修复
    在施工过程中出现斗杆液压缸工作乏力并伴有自然下垂现象,起初怀疑是液压缸内泄,更换活塞组合密封后,该现象仍然存在。经过压力测试,我们认为可能是由于组合阀组的阀芯内泄所致。为了进一步验证上述判断,将该阀组拆下清洗,使其各控制阀口朝上平放,然后在各个控制口注人煤油,大约20min后,发现其中的一对油日液面明显下降。而该阀组是由弹簧复位对中,中位时各控制口应处于闭锁状态,由此可确认该问组存在内泄。征得用户的同意后,我们制定了如下的研配修复方案:
(l)拆卸零件卸下阀芯端盖处的螺钉,按顺序依次取下各零件,注意保护阀芯上的密封圈不致损坏,并清洗、编号。
(2)检测用千分尺测量阀芯外径的实际尺寸φ27.86mm;用内径千分表测得阀孔的实际尺寸φ28.06 mm,肉眼观察发现孔内有局部拉毛现象。
(3)研磨修复根据阀孔的实测尺寸用铸铁精加工二根研磨棒,尺寸分别为φ28.03 mm和φ28.04mm,并在棒的正反向加工槽宽和糟深均为l— 1.5 mm的螺纹槽,另外精磨一根外径φ28.05 (+0.02,+0.04)mm的光棒作最终检测用。将煤油浸人待研磨的阀孔中约 lh,然后将φ28. 03 mm 的工艺研磨棒的螺纹槽中涂满氧化铝研磨剂,插人间孔中正反向抽动及转动,大约1.5h后停止,抽出研磨棒,清洗并检测棒和孔的尺寸;用直径28.04 mm的研磨棒按上述方法再次研磨约 lh。经清洗阀孔后,检测阀孔尺寸未出现尺寸变大的现象。最后用φ28. 05 mm的检测棒并辅以煤油润滑,插人阀孔中抽动;如手感有吸力和阻滞现象,表明研配情况较好。根据阀芯外径φ27.8 6 mm的情况,将其与阀孔的配合表面在外圆磨床上精磨掉0.Lmm,按照一定的比例配制电镀液,用电刷镀的方式在闹芯的表面镀铬,镀层厚度为 0.5-07 mm,以研磨好的阀孔实际尺寸φ28. 06 mm为基准,精磨阀芯,使其最终尺寸控制在φ28. 06(-0. 01,-0. Of 5) mm的范围内。刚试漏、安装将各零件清洗后按顺序装配好,用上述注人煤油的方式试漏,约Zh后观察油口液面未发现有明显的下降现象。阀组经重新装车试验,各项压力指标恢复正常,故障现象消失。修复过程应注意下述事项:研磨阀孔时,应注意用力均匀并不时用手感触棒体温度及观测研磨棒表面的颜色变化,以防阀孔孔径加大或失圆;应根据阀芯的材质及镀层的厚度,配制合适的电镀液,以保证镀层表面质量;在电刷镀的过程中应使阀芯表面清洁、净化,并使其能够匀速地转动起来,以使镀层均匀,附着力强。
    今天我们就讲到这里,以上内容由合肥通达挖掘机维修有限公司小编整理。关注合肥通达挖掘机维修公司网站:http://www.yajcwx.com我们挖掘机维修师傅进行沟通交流,咨询热线:400-811-4377

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